國內(nèi)知名冶煉企業(yè)CO處理現(xiàn)場
2022-12-09
1、前言
隨著SCR脫硝催化劑生產(chǎn)技術及配方的更新,催化劑適應溫度區(qū)間也逐漸向低溫發(fā)展,目前市場上出現(xiàn)更多催化劑廠商向市場供應低溫產(chǎn)品。低溫條件下如何將催化劑活性效率得到提升,也是目前各催化劑廠商研究的重點方向。
縱觀國內(nèi)低溫脫硝催化劑產(chǎn)品從結(jié)構(gòu)形式上區(qū)分以蜂窩式類型為主,從催化劑活性配方區(qū)分以釩系催化劑、錳基催化劑、鐵基催化劑為市場主體。
催化劑在低溫煙氣中運行時,煙氣組成中SO2的存在成為制約催化劑在低溫區(qū)使用的關鍵因素,如何有效解決SO2對催化劑的影響是催化劑研究的一個重點課題。
2、低溫催化劑配方調(diào)整
與傳統(tǒng)的高溫SCR脫硝催化劑相比,低溫催化劑在配方上進行適量的調(diào)整,并對催化劑中活性組份占比進行增加。以釩基催化劑為例,高溫催化劑V2O5含量通常為0.8~1%左右,在低溫條件下考慮催化劑本身活性K值受著熱動力的影響,在有效的催化劑表面積條件下,增加V2O5含量能有效提高催化劑的脫硝效率,據(jù)相關催化劑檢測數(shù)據(jù)顯示,V2O5含量高達1.96~2.02%。
3、煙氣組份中SO2對催化劑的影響
SO2對催化劑影響主要存在最重要的兩個方面,一是在催化劑脫硝反應過程中,需要還原劑NH3與氮氧化物NOX在催化劑表面,通過催化劑的作用加速反應,通常是煙氣溫度越高,反應的速率就越快。當煙氣組份中含有液態(tài)水存在的瞬間,水可以吸收SO2和NH3從而生成硫酸氨(NH4)2SO4,硫酸氨通常在280℃以上時逐漸分解,當整套系統(tǒng)中若硫酸氨生成速率小于分解速率時,此時對催化劑影響最小,反之硫酸氨會隨著煙氣進入催化劑表面微孔,造成催化劑比表面下降從而影響脫硝效果,嚴重時易造成催化劑失活。
另一方面,傳統(tǒng)的V2O5/TiO2催化劑在進行脫硝反應的同時,在高溫下會將大約0.3%-2%的SO2氧化成SO3,低負荷時SO2氧化率會更高。SCR煙氣脫硝過程中,在一定條件下SO3與煙氣中的氨以及水可生成硫酸氫氨(ABS)和硫酸銨(AS),二者的產(chǎn)生量取決于NH3和SO3的比例。理論上講,當NH3/SO3摩爾比大于2時,只生產(chǎn)AS;當NH3/SO3摩爾比小于1時,只生成ABS;當NH3/SO3摩爾比介于1和2之間時,會生成ABS和AS的混合物。ABS的揮發(fā)溫度為173.7℃,當溫度高于323.59℃時ABS會大量揮發(fā),因此ABS導致催化劑表征活性下降時采用在線熱解析的方式處理,屬于可逆性失活。
液態(tài)的ABS具有強酸性和吸濕性,是一種粘性很強的物質(zhì),在煙氣中會粘附粉塵。ABS與粉塵相互作用,使得粉塵中的小顆粒長大,最終導致催化劑的孔隙和孔道被堵塞,降低催化劑的比表面積,催化劑的表征活性下降。
同時由于ABS吸附粉塵后導致粉塵在催化劑表面長時間停留,粉塵中可能存在的堿金屬向催化劑酸性位遷移,從而占據(jù)催化劑酸性位。對于傳統(tǒng)的V2O5/TiO2催化劑,堿金屬與V2O5反應生成復式釩酸鹽,催化劑活性下降,且不可逆。
4、改進措施與手段
面對上述情況,眾多環(huán)保企業(yè)推出相應的改進措施與方案,具體主要體現(xiàn)在以下方面:一是,通過改過變工藝路線來調(diào)整進入SCR脫硝的煙氣條件,為保護催化劑達到最大的性能效果,避免SO2給催化劑帶來的影響,在低溫SCR脫硝工序前設置脫硫裝置,且為保證進入脫硝的煙氣溫度,通常選用半干法或干法脫硫系統(tǒng),利用布袋除塵器將脫硫后的產(chǎn)物及煙氣中的其它對催化劑有害的物質(zhì)收集下來,凈化后的煙氣進入脫硝系統(tǒng)后進行脫硝處理。在凈煙氣中脫硝反應可延長催化劑的使用壽命,但其改變不了如3所述的根本問題。相對而言,硫越低對低溫脫硝催化劑影響越小。
二是,通過增加催化劑相關助劑來抑制煙氣中的SO2生成SO3,改變催化劑活性位,在含SO2、NOX以及還原劑NH3煙氣通過催化劑表面時,有條件的選擇截取NOX和NH3進行轉(zhuǎn)化,減少SO2在表面的停留,亦能有效避免SO3的形成,從而降低催化劑中毒的風險。
綜上所述,低溫催化劑的抗硫性研究仍然是一個重大的課題,需要從事催化劑研發(fā)生產(chǎn)單位對催化劑相關配方進行調(diào)整,增加有效的抗硫成份,減少SO2轉(zhuǎn)化SO3,對催化劑起重要的保護措施。目前市場上的錳基催化劑在這一方面具有領先的地位,在多套裝置中得以應用,特別在前脫硝工藝中得到了認證。
就目前錳基催化劑在低溫含硫煙氣中的應用,列出下述項目進行分析:
5、項目情況
貴州某某玻璃有限公司GZ3-4#脫硫除塵脫硝項目采用工藝:GGH+NID半干法脫硫+布袋除塵+GHH+低溫SCR脫硝+引風機+煙囪凈煙氣排放。該套工藝中考慮玻璃窯爐煙氣成份的復雜性,其中SO2含量高達1500mg/Nm3,NOX含量3500 mg/Nm3,所以采用先脫硫工藝,將煙氣中的有害成份及SO2脫除,并利用布袋除塵器將脫硫后的產(chǎn)物進行收集。經(jīng)過脫硫系統(tǒng)后,煙氣中SO2降至100 mg/Nm3左右,通過GGH換熱至180℃以上送至低溫SCR脫硝系統(tǒng)中。
脫硝工藝設計參數(shù)如下:脫硝裝置設計入口溫度范圍為180℃、 NOX入口量≤3500mg/Nm3、SO2入口量≤100 mg/Nm3、粉塵入口量≤30 mg/Nm3,脫硝裝置出口NOX排放量≤400mg/Nm3,脫硝總體效率>90%。
6、實際運行數(shù)據(jù)
該套脫硝裝置于2020年10月30日正式進入調(diào)試階段,從脫硝系統(tǒng)控制系統(tǒng)調(diào)出相關數(shù)據(jù)如下:
脫硝床層溫度約在188-195℃,未噴氨前煙氣中的NOX值在2800-3400 mg/Nm3左右,脫硫系統(tǒng)正常運行時SO2含量在90-100 mg/Nm3左右。如下圖所示:
圖1 系統(tǒng)停氨后的界面與NOX曲勢
脫硝系統(tǒng)正常加氨后,NOX出口值明顯下降,調(diào)試過程中主要測試系統(tǒng)中脫硝最大的脫硝效果和煙氣經(jīng)過脫硝后SO2變化數(shù)據(jù)調(diào)整。
2020年11月1日,經(jīng)過測試該套系統(tǒng)脫硝最終出口值小于100mg/Nm3,如圖下圖所示:
圖2 系統(tǒng)運行界面圖及出口NOX值
圖3 氨增加調(diào)整后NOX下降曲線
脫硝投入后,SO2基本無變化,驗證催化劑抗硫性,如下圖所示:
圖4 NOX值在800左右時的波動曲線及出口SO2值
圖5 NOX值在150左右時的波動曲線及出口SO2值
圖6 NOX波動曲線及SO2值
調(diào)試結(jié)論:脫硝效果滿足協(xié)議要求,正常NOX平均值控制在300mg/Nm3,最小值可調(diào)至100mg/Nm3以下,系統(tǒng)投入氨后SO2值無明顯變化,檢查催化劑硫轉(zhuǎn)化情況良好,新抗硫配方驗證成功。
7、結(jié)論
低溫煙氣脫硝工藝中,脫硝催化劑仍是關鍵核心部件,如何選擇低溫活性效率高,在低溫條件下能有效控制SO2對催化劑的影響,這是選擇及評判催化劑優(yōu)異的標準。在實際的煙氣工況設計時,催化劑還需要考慮到整體工況條件,比如脫硫系統(tǒng)布袋除塵器損壞后,帶來的大量含脫硫產(chǎn)物粉塵會進入催化劑床層,選擇合理的孔數(shù)保證煙氣的通暢,避免選擇多孔催化劑造成堵塞。對于煙氣中高NOX存在時,應計算足夠的比表面積,保證整個脫硝的效率。低溫條件時,催化劑的活性K值一般比例低,通常在設計時應重點考慮,并留有冗余量來保證煙氣流場的不均勻性。
實際的低溫煙氣工況中無法做到SO2為零,傳統(tǒng)V2O5/TiO2催化劑硫中毒及其他相關的負面影響不可避免。低溫耐硫催化劑的成功應用必將成為脫硝工藝選擇的更有利條件,能減少設備投資、減少能源消耗,將成為眾多行業(yè)的首選。
錳基催化劑新一代配方進行調(diào)整后,在180-260℃條件范圍工況運行時能有效適應含硫500-3000mg/Nm3的煙氣,催化劑活性效率高達95%,脫硝效率可適應85-95%以上。
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